
近日,裝備制造集團晉豐公司尿素日產量達到2120噸,破夏季尿素日產量歷史紀錄,同比增幅約12%。
自三月份以來,該公司尿素車間堅持以效率效益為中心,向工藝指標要效益、向技術創新要效益,凝聚職工合力,想方設法從內部挖潛,推行“算賬文化”,以提高氨回收率為抓手,找差距、補短板。從夯實基礎、嚴抓細節管理上下功夫,不斷優化工藝指標,及時對現場工藝設備做出調整。通過在放空筒頂部增配冷凝液噴淋管線,安裝高效霧化噴頭對含氨尾氣進行洗滌吸收,減少系統放空量,提高氨回收率,并通過系統性調整高閃氣壓力,低閃氣CO2純度由97%提升至98%,尾氣氫氣含量由40%降低至20%,尿素產量提高20t/天。在二氧化碳純度提高的情況下,車間開展研討,細化優化控制措施,確保高洗器頂部溫度在安全范圍,逐步關小HV63502的開度,有效提高二氧化碳轉化率,減少高壓尾氣氨的放空;二氧化碳壓縮機采用B系統循環水,大大降低了壓縮機的冷卻溫度,提高了二氧化碳打氣量,保證了壓縮機的安穩度夏。通過一系列改進措施,在外供蒸汽不變、壓縮機負荷不變的情況下,尿素產量每天較之前增加100噸左右,日產尿素達到2120噸,順利實現了尿素穩產、高產、低耗。
與此同時,該公司還改進了原有的生產方式方法,對標工藝指標,精調蒸發溫度、升壓器、冷凝器,實時掌控分析數據;中顆粒尿素投用了粒子冷卻系統,降低了尿素成品溫度,解決了尿素板結問題;大顆粒尿素投運了UF裝置,嚴格控制造粒機液位、霧化、流化溫度及成品溫度,成品硬度和粒度大幅度提升,得到了客戶的一致好評,提升了企業形象,增強了企業品牌影響力。
下一步,該公司還將繼續堅持降本增效,扎實推行“內涵式發展”理念,立足成本、效益等關鍵指標管控,認真開展各項工作,同時結合“算賬文化”,不斷尋找效益點,提升工作效率,持續在探索中進步,在創新中發展。